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實驗室數(shù)據(jù)可靠性“橫行”,5家藥企被國家局收回GMP證書

  • 2018-12-11 15:40
  • 作者:問道
  • 來源:蒲公英

  2018年12月05日,國家藥品監(jiān)督管理局重磅發(fā)布了6家藥企檢查通報,收回5張GMP證書,還有一家是長期處于停產(chǎn)。本次檢查通報缺陷實驗室數(shù)據(jù)可靠性仍然是被收證企業(yè)的軟肋,猶如一把“達(dá)摩克里斯之劍”高懸于上。對于藥企來說,合規(guī)生產(chǎn)仍將是基本要求。具體缺陷匯總?cè)缦拢?/span>


  一、實驗室數(shù)據(jù)可靠性(含計算化系統(tǒng)管理)不符合要求


  1、實驗室數(shù)據(jù)管理不規(guī)范。


 ?。ㄒ唬嶒炇椅窗凑掌髽I(yè)制定的《實驗室原始數(shù)據(jù)的管理規(guī)定》對薄層色譜照片進(jìn)行電子數(shù)據(jù)管理,僅由實驗員手機(jī)拍照后打印,原始電子照片未進(jìn)行統(tǒng)一存儲和備份。


 ?。ǘ嶒炇掖笮途軆x器未達(dá)到三級權(quán)限管理要求:HPLC、GC、IR和AAS等儀器的計算機(jī)windows系統(tǒng)登錄均未設(shè)置分級權(quán)限,實驗室QC主管xxx為HPLC、GC、AAS計算機(jī)管理員,采購部人員xxx為IR計算機(jī)管理員,且windows的刪除權(quán)限未被禁止,僅禁止了時間修改功能。實驗室檢驗員均使用計算機(jī)管理員帳戶進(jìn)行儀器操作。


 ?。ㄈ〩PLC(編號:JY-014)計算機(jī)中存在部分難以溯源文件,如存儲通道為G盤新建文件夾201文件夾中記錄有2016.3.4的進(jìn)樣數(shù)據(jù)(包括氨基比林對照1、2,咖啡因,溶劑,樣1-2),提示為酚氨咖敏顆粒,但電子數(shù)據(jù)無樣品名稱、批號等信息,且追溯儀器使用記錄未見登記、未出報告;如存儲通道為G盤成品半成品酚氨咖敏顆粒1600302成品馬來酸氯苯那敏的文件夾中包含“新建文件夾”,其中有文件名為“樣1-1,樣1-2,樣1-3,樣1-4”的數(shù)據(jù),且追溯儀器使用記錄未見登記、未出報告。


  2、計算機(jī)化系統(tǒng)不符合要求。


 ?。ㄒ唬┳贤夥止夤舛扔?、高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計等均為單機(jī)版,均未配備審計追蹤功能。


 ?。ǘ└咝б合嗌V儀色譜工作站是N2000,版本號是4.0,無賬戶登錄和分級權(quán)限控制,電腦系統(tǒng)未禁止剪切、刪除、重命名等功能,系統(tǒng)時間亦未鎖定。


 ?。ㄈ╇娔X系統(tǒng)無QA人員登錄賬號。


  3、數(shù)據(jù)管理和文件記錄。


 ?。ㄒ唬┮合嗌V儀(SH-10-03)工作電腦的回收站中發(fā)現(xiàn)有2018年5月25日刪除的2014年3月的梔子檢驗系統(tǒng)適用性試驗數(shù)據(jù)。企業(yè)整改未針對防止刪除數(shù)據(jù)問題再次發(fā)生采取預(yù)防措施。


 ?。ǘ㏎C實驗室檢驗臺賬、取樣臺賬,QA變更臺賬、偏差臺賬均為Word格式的電子版本,儲存上述臺賬的電腦無權(quán)限管理設(shè)置。經(jīng)現(xiàn)場核對,中藥材檢驗臺賬中部分批次檢驗結(jié)果項目為空白,檢驗臺賬中部分中藥材批次信息與原輔料臺賬中的相應(yīng)信息不一致。


  4、數(shù)據(jù)可靠性問題。


  顯微鑒別原始記錄只有文字表述,無照片、影像或描圖數(shù)據(jù),現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)水合氯醛,企業(yè)亦提供不出配制記錄,未配備檢驗樣品對應(yīng)的顯微圖譜,實驗人員未開展顯微鑒別培訓(xùn),現(xiàn)場詢問實驗人員不能回答實驗操作要求,企業(yè)無法證明實際開展了顯微鑒別實驗。中檢院穿心蓮對照藥材現(xiàn)批號為121082-201505,而企業(yè)批號為121082-200302


  二、質(zhì)量保證系統(tǒng)管理不規(guī)范


  1、企業(yè)未對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估和調(diào)查。


 ?。ㄒ唬┌笨S敏膠囊(批號:161001,理論批量:350萬粒)批生產(chǎn)記錄顯示:2016年10月4日企業(yè)將不同時間生產(chǎn)的小試、中試和大生產(chǎn)產(chǎn)品在總混工序進(jìn)行了混合、中間品檢驗、內(nèi)包、外包、入庫,現(xiàn)已銷售完畢。企業(yè)僅對該批產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗,對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、質(zhì)量可控性、中間品儲存過程控制以及是否符合相關(guān)法規(guī)要求未進(jìn)行任何風(fēng)險評估即予放行。


 ?。ǘ┌笨S敏膠囊(批號:161001,理論批量:350萬粒)產(chǎn)品中試過程中,原料咖啡因的投料量計算有誤;成品檢驗報告中咖啡因的含量為107.1%,而企業(yè)規(guī)定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)含咖啡因應(yīng)為標(biāo)示量的93.0%-107.0%(法定標(biāo)準(zhǔn)含咖啡因應(yīng)為標(biāo)示量的90.0%-110.0%),企業(yè)未按偏差程序進(jìn)行調(diào)查,也未進(jìn)行相應(yīng)風(fēng)險評估。


 ?。ㄈ┢髽I(yè)2016年8月在生產(chǎn)線上新增氨咖黃敏膠囊生產(chǎn),未進(jìn)行交叉污染的風(fēng)險評估。


  三、實驗室系統(tǒng)管理不規(guī)范


  1、對照品管理不規(guī)范。


  (一)酚氨咖敏顆粒成品檢驗中,咖啡因含量測定所用對照品為該企業(yè)生產(chǎn)所購的咖啡因原料。該原料作為工作對照品使用時未進(jìn)行標(biāo)定,并用于9批產(chǎn)品(160301-04,160901-05)的放行檢驗。


 ?。ǘ?批(160301-04,160901-05)酚氨咖敏顆粒成品放行檢驗中,馬來酸氯苯那敏含量測定均采用100047-200606批對照品已過期,但未對過期對照品的特性量值及適用性進(jìn)行驗證便用于產(chǎn)品放行檢驗。


 ?。ㄈ┓影笨纛w粒處方中的輔料蔗糖紅外鑒別項目中,蔗糖對照品(批號:111507-20001)僅于2015年5月11日掃描一次,用于2015年-2017年36批蔗糖樣品的紅外圖譜進(jìn)行對比,且標(biāo)準(zhǔn)品、對照品領(lǐng)用臺賬中無相關(guān)對照品領(lǐng)用記錄。


 ?。ㄋ模φ掌啡霂炫_賬顯示100334-201803批雙氯芬酸鈉對照品庫存10瓶(2018年5月6日購入5瓶,2018年7月15日購入5瓶),現(xiàn)場庫存5瓶,查詢對照品領(lǐng)用臺賬未見其領(lǐng)用記錄。


  2、質(zhì)量控制實驗室管理不規(guī)范。


 ?。ㄒ唬┮辉献贤忤b別無譜圖,無樣品配制記錄,企業(yè)配備的紫外分光光度計不支持圖譜導(dǎo)出或打印,無使用前儀器的校正檢查的規(guī)定和記錄。


 ?。ǘ〩PLC測定未做系統(tǒng)適用性試驗,SOP中亦未規(guī)定。


  (三)含量測定有手動積分情形,無相應(yīng)的審批記錄,檢驗SOP中未對積分事件作出規(guī)定。


  2、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證不符合要求。


 ?。ㄒ唬┮辉献贤忤b別無譜圖,無樣品配制記錄,企業(yè)配備的紫外分光光度計不支持圖譜導(dǎo)出或打印,無使用前儀器的校正檢查的規(guī)定和記錄。


 ?。ǘ〩PLC測定未做系統(tǒng)適用性試驗,SOP中亦未規(guī)定。


 ?。ㄈ┖繙y定有手動積分情形,無相應(yīng)的審批記錄,檢驗SOP中未對積分事件作出規(guī)定。


 ?。ㄋ模┰撈髽I(yè)現(xiàn)行的檢驗操作SOP大多為2013年生效執(zhí)行,企業(yè)未按照2015年版藥典要求進(jìn)行升級修訂,亦未開展相應(yīng)的人員培訓(xùn);企業(yè)實際檢驗操作按照SOP執(zhí)行,現(xiàn)場交流發(fā)現(xiàn)檢驗人員對2015年版藥典的要求不熟悉。


  (五)高溫設(shè)備使用日志內(nèi)容不全,未體現(xiàn)器皿恒重、對照品干燥等信息。


 ?。嶒炇椅唇悠方邮铡⒎謽?、領(lǐng)用、暫存記錄,對罌粟殼、麻黃在實驗室中的粉碎、剩余樣品、廢棄處理未建立記錄。


 ?。ㄆ撸┪唇⒏咝б合嗌V儀、氣相色譜儀維護(hù)記錄,現(xiàn)場詢問實驗室人員,高效液相色譜儀(手動進(jìn)樣)的進(jìn)針墊片一直未更換,氣相色譜儀襯管一直未更換;未建立色譜柱保養(yǎng)記錄;智能崩解儀未按藥典要求進(jìn)行校準(zhǔn);雙量程電子天平未配備十萬分之一精度所要求的E2級標(biāo)準(zhǔn)砝碼。


 ?。ò耍┓€(wěn)定性考察樣品在普通留樣室中存放,未放置在考察箱中,不符合藥典要求。


 ?。ň牛?017年度消炎止咳膠囊回顧分析報告內(nèi)容不全,缺少穩(wěn)定性考察情況等內(nèi)容;對數(shù)據(jù)趨勢未運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)方法進(jìn)行分析;對報告中表述的總收率波動較大的情況未開展相應(yīng)的調(diào)查處理。


 ?。ㄊ┰撈髽I(yè)2015年至今無偏差、OOS、CAPA報告情況。檢查組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)在多方面存在問題,如標(biāo)準(zhǔn)管理、記錄管理等明顯的偏差,顯示企業(yè)在異常情況發(fā)現(xiàn)、處理等方面存在問題。


  四、確認(rèn)與驗證不規(guī)范


  1、確認(rèn)與驗證存在問題。


 ?。ㄒ唬┠z囊劑生產(chǎn)線對自有品種柏花草膠囊、靈芝膠囊進(jìn)行了清潔驗證;在增加委托生產(chǎn)品種后,僅對共用可行性開展了評估,未考慮罌粟殼、麻黃的屬性及可能帶來的交叉污染風(fēng)險,未開展相應(yīng)的風(fēng)險評估及清潔驗證;未采取相應(yīng)的控制措施如階段性生產(chǎn)或指定特殊藥品專用生產(chǎn)設(shè)備等。


 ?。ǘ┫字箍饶z囊現(xiàn)行工藝規(guī)程中對直接入藥的生粉規(guī)定進(jìn)行滅菌,滅菌方法有兩種:CO60幅照滅菌和濕熱滅菌。企業(yè)進(jìn)行了濕熱滅菌方式的工藝驗證,但未對滅菌方式是否對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響開展評估,未根據(jù)驗證開展情況對工藝規(guī)程進(jìn)行修訂。


  2、工藝驗證。


 ?。ㄒ唬┕に囋衮炞C(批號:20130902、20140201、20140202)產(chǎn)品未進(jìn)行質(zhì)量評估和穩(wěn)定性考察,企業(yè)整改僅對相關(guān)人員進(jìn)行了《留樣管理規(guī)程》和《產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定性考察管理規(guī)程》的培訓(xùn)和考核。解郁安神顆粒原批量為10萬袋,企業(yè)進(jìn)行了工藝再驗證(批號:20130902、20140201、20140202),于2015年7月變更批量為20萬袋。上述三批產(chǎn)品未進(jìn)行質(zhì)量評估和穩(wěn)定性考察,不足以支持進(jìn)行批量變更。


  (二)未對解郁安神顆粒干膏粉的貯存時限(企業(yè)規(guī)定貯存期6個月,復(fù)驗后可再貯存6個月)進(jìn)行驗證。企業(yè)整改僅對歷史檢驗記錄數(shù)據(jù)的水分、微生物進(jìn)行回顧分析,未制定干膏粉貯存時限驗證方案進(jìn)一步對干膏粉有效指標(biāo)(如含量)進(jìn)行考察。


  五、物料管理不規(guī)范,部分無標(biāo)識,無法確保物料防止污染和正確的儲存、運(yùn)發(fā)


 ?。ㄒ唬崈魠^(qū)原輔料暫存間供制粒用乙醇(批號F-0600-1801)和一般區(qū)制粒用乙醇(批號F-0600-1802)已被污染,塑料桶(外標(biāo)識為“提取”)內(nèi)有黑色異物,其中一桶密封不嚴(yán);


 ?。ǘ┯衩椎矸?、乙醇等已入潔凈區(qū)暫存間臺賬的物料,尚存在一般區(qū)電梯口,未受控管理;


  (三)金膽片工藝規(guī)程(TS-SC-001-17)中明確其中間產(chǎn)品(總混顆粒)應(yīng)冷處存放(2-8℃),但因冷庫面積不夠,4批顆粒(批號180511、180512、180513、180514)存放于潔凈區(qū)中轉(zhuǎn)站,房間控制溫度為18-26℃;


  (四)金膽片素片(批號:180506)存放時間(2018-5-23至2018-5-29)超過工藝規(guī)程中的最長貯存時間(3天);


 ?。ㄎ澹┲虚g站中金膽片素片(180507)共12袋,其中6袋進(jìn)行了標(biāo)識,其余6袋未進(jìn)行標(biāo)識。


  六、其它


  1、部分工序未按要求對潔凈區(qū)的懸浮粒子進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測。


  混粉工序操作人員需進(jìn)入B級背景下的A級層流罩下進(jìn)行稱量、混粉操作,對無菌藥粉的暴露工序存在潛在的污染風(fēng)險;頭孢粉針大樓5層的監(jiān)控室里的監(jiān)控系統(tǒng)顯示該樓4層的混粉(靜態(tài))、分裝(動態(tài))等工序無菌生產(chǎn)過程時,B/A區(qū)塵埃粒子的數(shù)據(jù)均為0。


  2、未完全按《藥品補(bǔ)充申請批件》要求完成有關(guān)工作。


  該公司共有93個批準(zhǔn)文號,分別在2014年至2015年期間完成了變更企業(yè)名稱及變更藥品生產(chǎn)場地的補(bǔ)充申請,取得了《藥品補(bǔ)充申請批件》(批件號:豫B201500089、豫B201401532等),批件中要求品種在新地址生產(chǎn)時,前三批樣品須經(jīng)安陽市食品藥品監(jiān)督管理局現(xiàn)場核查并抽樣,安陽市食品藥品檢驗所檢驗合格后,由安陽市食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市銷售。企業(yè)至今已生產(chǎn)了23個品種25個品規(guī)并上市銷售,但取得安陽市食品藥品監(jiān)督管理局同意上市銷售函的有12個品種13個品規(guī),其余11個品種12個品規(guī)均為獲得上市銷售函。


  3、直接接觸藥品的容器未經(jīng)批準(zhǔn)、未驗證用于部分批次的產(chǎn)品生產(chǎn)。檢查期間,該公司已啟動召回程序,對兩批產(chǎn)品進(jìn)行召回。


  4、中藥飲片炮制。未制定中藥飲片的炮制規(guī)程、批量范圍,制遠(yuǎn)志(批號:J160101,批量179.6kg;J160102,批量19.6 kg)生產(chǎn)記錄中顯示干燥、煎煮、輔料計算均與藥典要求不一致。企業(yè)整改已制訂了遠(yuǎn)志、柴胡、酸棗仁、甘草等藥材的飲片炮制規(guī)程,炮制方法與中國藥典2015年版一致,計劃后期做三批炮制藥材的工藝驗證,但未完全落實。


  5、不能有效防止生產(chǎn)操作過程的混淆


  生產(chǎn)操作過程發(fā)生混批。檢查期間,生產(chǎn)操作崗位人員及QA生產(chǎn)前沒有正確核對中間產(chǎn)品信息,導(dǎo)致生產(chǎn)過程發(fā)生差錯,5月25日在固體制劑車間潔凈區(qū)金膽片(批號:180505)塑瓶分裝工序有1桶金膽片糖衣片(批號180504,81kg)混入。


  6、企業(yè)對產(chǎn)品的特性研究不充分、數(shù)據(jù)分析不全面,對注射用鹽酸頭孢甲肟的生產(chǎn)質(zhì)量的管理不完善。


 ?。ㄒ唬┈F(xiàn)場檢查時,注射用鹽酸頭孢甲肟(規(guī)格:1.0g,批號:180856)的包裝工序未監(jiān)測光照強(qiáng)度、溫度等產(chǎn)品影響因素。180301批批記錄顯示注射用鹽酸頭孢甲肟(規(guī)格:1.0g)分裝、軋蓋操作結(jié)束時,未記錄溫、濕度。


 ?。ǘ}酸頭孢甲肟與無水碳酸鈉混合驗證時,僅提供了兩批產(chǎn)品(180301、180302)的驗證數(shù)據(jù),且無不同時間點、不同取樣點的描述,對數(shù)據(jù)分析不全面。


 ?。ㄈ┳⑸溆盟粘S涗浀臄?shù)據(jù)與儀器監(jiān)測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏離未及時調(diào)查原因。


  (四)鹽酸頭孢甲肟采用西林瓶包裝留樣,與市售包裝不一致,也未采用模擬包裝。


 ?。ㄎ澹┢髽I(yè)變更管理臺賬中,對變更原輔料供應(yīng)商等重要變更等級均評定為中度變更,與制定的變更管理規(guī)程不一致。


 ?。?018年8月2日培訓(xùn)檢驗員使用了一瓶180302批注射用鹽酸頭孢甲肟,無取樣記錄。


 ?。ㄆ撸┵|(zhì)量部的個別取樣員未經(jīng)取樣相關(guān)培訓(xùn);碳酸鈉含量檢測原始記錄無計算公式,直接由電腦計算,無法體現(xiàn)修約規(guī)則,易產(chǎn)生誤差。


  (八)部分檢驗項目原始記錄未代入滴定液校正值進(jìn)行計算,例如低硼硅玻璃管制注射劑瓶(20180143批)內(nèi)表面耐水性檢測未將0.01mol/L的鹽酸滴定液校正值代入計算。


(責(zé)任編輯:)

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